1、風煙系統中一些常開擋板卡澀,有的被保溫層卡住連桿,致使擋板無法操作或開關不到位,無形中延長了隔離時間,推遲了檢修工作,一些至關重要的擋板如果在事故處理時卡澀,關閉不及時將有可能造成事故的擴大,帶來嚴重的后果。翻斗卷筒軸事前應有充分的準備。在本次1A空氣預熱器隔離過程中,發現其入口煙氣擋板連桿被保溫卡住,檢修就地處理了1個多小時。
2、單側風煙運行,燃燒不穩定,爐膛煙氣走向被拉偏,熱偏差較大,汽溫和汽包水位都受到影響,應相應調整二次小風門,減小偏差,避免水位和汽溫晃動。本次隔離中,在A側風組停運后,汽溫、汽包水位偏差大,經過燃燒調整后,情況大有好轉。
3、空氣預熱器停運后,要關注空氣預熱器出口煙溫,按檢修要求,當高于120℃,令其停止工作,并投入空氣預熱器運行。另要監視空氣預熱器煙氣,空氣側溫度偏差,以此判斷空氣預熱器變形程度。
4、本次隔離空氣預熱器時,處理1A空氣預熱器煙氣擋板卡澀時,爐膛負壓緩慢上升至正壓,高至+320Pa,手動減負荷至260MW,減風量至在800t/h左右,爐膛負壓逐漸穩定,就地關閉送風機出口聯絡擋板后,爐膛負壓恢復正常,手動加負荷至300MW。爐膛負壓升高的原因分析如下:
a) 煙氣擋板關閉后,關斷了A 側煙氣通道,縮小了煙氣通流面積,煙氣流通阻力增大。
b) A側
空氣預熱器入口煙氣擋板檢修就地手動關閉時間過長,導致1B空氣預熱器出口煙溫逐漸升高,煙氣也漸漸膨脹,產生惡性循環加劇了負壓的增長。
c) 1號機實際風量比顯示風量要大許多,總風量減至800t/h時,實際氧量還大,但是考慮安全,未繼續減風量。(其它三臺機組風量已經過修正)。
因此在隔離空氣預熱器時,應同時關閉要隔離刮板除渣機的二次風通道和煙氣通道,避免爐膛出現正壓,或空氣預熱器出口煙溫上升。
5、單側運行,投入運行側空氣預熱器吹灰。隔離側風煙恢復后及時投入了空氣預熱器吹灰。
6、在恢復一次風機時,要注意熱一次風壓不低。#1機熱一次風與爐膛差壓低跳磨保護存在。
7、在恢復空氣預熱器運行時,重新啟動送、引風機,一次風機時安排盡量緊湊,如果一次風機恢復不及時,空氣預熱器出口煙溫會快速升速,導致空氣預熱器發生摩擦。本次恢復時,因為準備比較到位,1A空氣預熱器電流基本沒有波動。
8、1A空氣預熱器隔離后,正常運行時,1A、1C磨煤機熱風開度均開至80%,B磨開在45%,煤量都在40t/h左右